45鋼斷面收縮率與白點(diǎn)的關(guān)系
通過對(duì)45 鋼兩種試樣狀態(tài)及冶煉、軋制工藝的分析,找出了白點(diǎn)是導(dǎo)致45 鋼斷面收縮率不合的根本原因,鋼中氫含量高是內(nèi)因,軋后冷速過快是外因。從源頭上減少鋼中氫含量及軋后緩冷的措施,可解決由白點(diǎn)引起的塑性偏低問題。1前言 山東特鋼有限公司Φ550×1/Φ430×4+Φ320×6 小型軋鋼生產(chǎn)線自20投產(chǎn)以來(lái),主要生產(chǎn)45、20 等碳素結(jié)構(gòu)鋼,生產(chǎn)規(guī)格為Φ16~Φ60 m m 。在生產(chǎn)檢驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)45鋼部分爐號(hào)的塑性值偏低,主要是斷面收縮率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。有批45鋼斷面收縮率復(fù)驗(yàn)率達(dá)到28.5% ,嚴(yán)重影響了該生產(chǎn)線的組織和協(xié)調(diào)。為此組織了對(duì)該問題的技術(shù)攻關(guān),查找原因、采取措施,確保軋鋼生產(chǎn)線穩(wěn)定、順行,使出廠鋼材達(dá)標(biāo)。2檢測(cè)與分析 鋼材產(chǎn)生斷面收縮率不合的原因很多,如化學(xué)成分不合、鋼中非金屬夾雜物含量高、內(nèi)部疏松嚴(yán)重、內(nèi)裂等均會(huì)引起鋼材的塑性降低。共檢驗(yàn)45 鋼228爐,規(guī)格為Φ30~Φ60mm ,因斷面收縮率不合導(dǎo)致復(fù)驗(yàn)的共65 爐,復(fù)驗(yàn)率達(dá)到28.5% ,復(fù)驗(yàn)后全部合格(統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1)。為了查找原因,對(duì)這65爐斷面收縮率不合的爐號(hào)進(jìn)行了一系列統(tǒng)計(jì)分析。
2.1 化學(xué)成分 通過對(duì)化學(xué)成分的統(tǒng)計(jì)分析,未見有成分異常現(xiàn)象,全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2 低倍組織 通過對(duì)緩冷前鋼材低倍組織檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析,除個(gè)別爐號(hào)存在內(nèi)部裂紋外,其他無(wú)異常現(xiàn)象,全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
在檢驗(yàn)的228爐45鋼中,不管其塑性是否合格,約有14.5%的爐號(hào)存在1~3.5 mm 的內(nèi)部裂紋,這個(gè)比例與28.5% 的斷面收縮率復(fù)驗(yàn)率不是十分吻合,但這并不能排除內(nèi)部裂紋對(duì)塑性不合沒有影響。 在檢查45 鋼斷面收縮率僅為19%的1支試樣時(shí),發(fā)現(xiàn)拉伸試樣縱向試驗(yàn)面上存在“X ”型裂紋(見圖1a)在橫向斷口上存在白色的圓坑。
2.3 生產(chǎn)工藝 1)冶煉:①采用70 t超高功率電爐初煉,電爐使用55% ~65% 廢鋼,35% ~45% 鐵水。采用爐壁氧槍吹氧脫碳,石灰脫磷,偏心爐底無(wú)渣出鋼。②精煉采用70t LF,渣料由石灰、預(yù)熔渣和螢石組成,采用硅錳合金和鋼芯鋁預(yù)脫氧。LF 使用CaC2 和SiC擴(kuò)散脫氧,出鋼前5 min 喂CaSi線進(jìn)行夾雜物變性處理。精煉過程吹氬操作,連鑄前軟吹氬處理,充分去除夾雜物、均勻鋼水溫度。2)連鑄:連鑄工序鋼水過熱度20~35℃,拉速1.5~1.8 m/min。3)軋制:①采用150 mm ×150 mm ×2500~5300m m 坯料在蓄熱式推鋼加熱爐內(nèi)加熱,加熱爐采用高爐煤氣作燃料,計(jì)算機(jī)溫度監(jiān)測(cè)和煤氣流量自動(dòng)控制。連鑄坯加熱溫度1100~1200 ℃。②軋制采用Ф550×1/Ф430×4+Ф320×6 半連軋?jiān)O(shè)備,軋前高壓水除磷,開軋溫度≥1050 ℃,終軋溫度≥950℃,軋材經(jīng)分段后采用70000 mm ×7470 m m 步進(jìn)齒條式冷床冷卻,鋼材剪切為定尺經(jīng)在線檢查后收集、打包、堆垛。鋼材于250~450 ℃之間堆垛。3原因分析 根據(jù)初驗(yàn)合格率低、復(fù)驗(yàn)合格率高的這種特殊情況,對(duì)初驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)試樣的狀態(tài)進(jìn)行了詳細(xì)分析。 45鋼力學(xué)性能初驗(yàn)試樣從冷床收集的鋼材上剪切后空冷至室溫并送檢,而復(fù)驗(yàn)試樣從收集并堆垛緩冷后的鋼材中截取,堆垛緩冷的鋼材其堆垛溫度一般在250℃以上,規(guī)格在Ф40mm 以上的堆垛溫度更高,一般在350 ℃以上。顯然,軋后冷卻速度對(duì)鋼材塑性的影響很大,這種現(xiàn)象歸結(jié)到鋼的氫脆。 鋼中氫含量高,鋼材軋制后如不采取緩冷措施,就會(huì)導(dǎo)致氫裂——白點(diǎn)。為此,對(duì)煉鋼過程進(jìn)行了調(diào)查,分析了氫的來(lái)源。從電爐煉鋼的過程看,氫的來(lái)源主要有以下兩個(gè)方面:1)電爐和精煉爐漏水;2)原材料潮濕。包括石灰、氬氣、保護(hù)渣等控制或貯存不當(dāng)水分超標(biāo)。 對(duì)以上因素逐一排查。電爐和精煉爐漏水的現(xiàn)象確實(shí)存在,但不是連續(xù)出現(xiàn);在連鑄平臺(tái)測(cè)得的氬氣露點(diǎn)溫度為-49℃(理論為-51℃),由此斷定氬氣中的水分不超標(biāo);大包覆蓋劑和保護(hù)渣使用正常;但石灰自廠外采購(gòu),雖隨進(jìn)隨用,但由于運(yùn)輸、貯存時(shí)間過長(zhǎng),加之廠區(qū)地處沿海,氣候潮濕,故難免其吸潮粉化,粉化的石灰加入鋼中,導(dǎo)致其氫含量過高。通過抽檢,鋼中氫含量約為(5~7)×10-6。這樣高的氫含量,如鋼材軋后不實(shí)施緩冷,極有可能導(dǎo)致白點(diǎn)缺陷,尤其是含碳量在0.45% 以上的中高碳鋼種對(duì)白點(diǎn)更為敏感。
因此,45鋼斷面收縮率不合是由鋼中白點(diǎn)引起的,與鋼的冶煉、軋后冷卻有直接關(guān)系,鋼中氫含量高是內(nèi)因,軋后冷速過快是外因。4改進(jìn)措施 試樣采取箱冷處理,模擬鋼材堆垛冷卻方式,試樣的冷卻速度與鋼材保持一致。采取以上相應(yīng)措施后,斷面收縮率不合的問題得到解決。連續(xù)統(tǒng)計(jì)228 爐45 鋼(規(guī)格為Ф16~Ф50m m),斷面收縮率一次檢驗(yàn)合格率為100%。僅有4 爐出現(xiàn)內(nèi)裂,內(nèi)裂紋長(zhǎng)度1~2mm ,鋼材內(nèi)部裂紋的發(fā)生率下降到1.8% 。說(shuō)明鋼材的內(nèi)部裂紋由白點(diǎn)引起,試樣采取的緩冷工藝是正確的。 此外,應(yīng)從源頭上減少鋼中氫含量,如減少電爐、精煉爐漏水,減少石灰吸潮的環(huán)節(jié),最好采用自產(chǎn)石灰,以縮短石灰自產(chǎn)出至使用的間隔時(shí)間;同時(shí),鋼材軋后應(yīng)進(jìn)行250℃以上堆垛緩冷處理,試樣隨垛緩冷或模擬堆垛緩冷(砂冷或箱冷)。
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