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如何改進高爐膨脹罐中磁浮子液位計測量方式

時間:2023/3/30閱讀:354
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摘要:介紹了高爐膨脹罐液位的測量原理及改進方法。通過與以往測量方式進行比較和分析,提出切實可行的改進方案。通過這種簡單易操作的改進,有效地降低設備故障率。通過此方案的實施,在維持該設備檢測系統穩定運行的同時,保證測量數據的準確性,從而達到確保髙爐穩定生產的目的。
 
    前言
    液位測量是工業企業生產中zui常用的測量參數之一,主要是為了掌握常壓或帶壓容器內液位、界面的數值。在液位的測量設備中,有很多種類型的儀表,這些儀表看似簡單,但在使用中卻經常出現很多問題,分析原因既有選型不當、安裝問題,也有沒有解決好產品的現場應用問題。只有深人了解現場工藝各方面情況,做到有針對性合理選型,解決好產品應用問題,才能保證液位測量的準確,從而實現儀表長周期穩定運行,滿足生產的需要。高爐膨脹罐不僅僅應用在煉鐵高爐給排水系統中,在空調冷凍水的管道中也經常應用。穩壓膨壓差法脹罐系統是氮氣沖壓,該系統是給高爐冷卻供水用,水循環動力由高壓供水泵提供,膨脹罐系統設在水栗前面,也就是水未加壓前。它的工作原理很簡單,就是保證整個管道中的壓力保持在一定的值,不會因管路過長或缺水等原因造成壓力大幅度變化。其結構就是由1只內部帶彈簧的壓力罐和1個泵組成的。罐體內部在彈簧的作用下維持管道內一定的壓力,當管道缺水或壓力不穩時,將罐內的水迅速補充進去,同時開啟水泵補水。當壓力超過時,水會被罐體吸收進去,從而穩定管道壓力。
 
    1現狀分析
    高爐膨脹罐液位測量的系統結構如圖1所示。
 

1.jpg

 
 
    高爐系統膨脹罐液位的測量分為現場顯示(磁測,原設計采用磁浮子液位計測量。而數據檢測傳浮子翻板液位計)和檢測儀表(隔膜密封式差壓變輸到計算機內則選用了隔膜密封式差壓變送器。在送器)兩個部分。為方便崗位操作人員現場巡檢觀投產使用過程中,故障率很高,特別高爐生產后不久就進人冬季,給維護帶來了極大的不便。在高爐系統中,膨脹罐位于爐頂部分,屬于關鍵設備。一方面,它是高爐循環水冷卻的一部分,通過它加大壓力,達到有效循環冷卻的作用;另一方面,膨脹罐內部充氮氣,在水的循環冷卻過程中,起到抗腐蝕氧化的作用。其液位測量聯鎖后通過網線傳至動力水泵房,自動控制補水泵的啟停,實現補水。一般膨脹罐水位控制要求不低于1.2m,以確保高爐冷卻壁、熱風閥等工藝重要設備的冷卻需要。
 
    2故障原因分析
    2.1液位計存在缺陷
    原設計使用隔膜式遠傳差壓液位計。它的測量原理也是取正負差壓(即),集成型系統。由于油罐往往是圓柱形,其截面圓的面積S是不變的。那么,重量S不變,G與AP成正比關系。即只要準確地檢測出AP值,與高度Ah成反比,在溫度變化時,雖然油品體積膨脹或縮小,實際液位升高或降低,所檢測到的壓力始終是保持不變的。
 
    G=AP.S=pgAh.S
 
    在使用中發現,氣溫達到-zot時,數據傳輸反應遲鈍,誤差就會增大。究其原因,此測量儀器是遠傳式,內部傳遞液怕臟、怕凍。北方的天氣環境決定了其測量效果。在冬季寒冷時,測量就會不準確。此外,在處理故障、拆卸膜盒時,很容易磕碰到膜盒,對測量精度影響更嚴重,從而無法滿總高爐工藝要求,精準測量。
 
    磁浮子液位計是以浮子內磁鋼驅動雙色薄片的翻轉來指示液位的1種新型儀表。主體內磁浮子隨液位的升降而上下運動,同時驅使主體外指示器內的雙色薄片翻轉,有液位時轉示紅色、無液位時轉示黑色。紅色和黑色色帶間的界線即代表液位高度。在指示器左側配有醒目的刻度標尺,從而使液位的指示顯得更加清晰。
 
    磁翻板zui大的缺點就是怕臟、怕凍。而高爐膨脹罐中的循環水不是潔凈水,北方的天氣到了冬季又會很冷。此種設備在使用中弊端極大,具體表現為以下三點:
 
    (1)磁浮子液位計因臟堵塞后,必須拆下修理。因液位計體積較大,維修十分不便。
 
    (2)因測量水液位,無電伴熱,冬季發生凍堵,引發故障,投產后期整改過。
 
    (3)現磁浮子液位計已損壞,無法使用。
 
    2.2取壓位置存在缺陷
    基于原設計采用的磁翻板液位計和隔膜式遠傳式差壓液位計存在的缺陷,采用了壓差法測量。zui初安裝位置如圖1所示。圖1中的PT-01,此處并非連通器,內部存水影響測量精度。PT-02處安裝的變送器,實際使用中發現,變送器極易堵塞,后改到左側磁翻板處,并增加三通,可排污,因其距離膨脹罐底部有lm,零點需負遷移。
 
    3整改方案
    3.1改變測量方法
    儀表選型:使用智能壓力變送器,新型號為EJA530A-EBS4-02EE/NF1。2臺儀表線路及模板接線利用原有線路實施,將原膨脹罐壓力取消,因原測點不合理,取在罐中部,不能反映真實罐壓。
 
    改進原理是使用智能壓力變送器方案進行改動。方法是在膨脹罐上下部分別安裝2臺智能壓力變送器,分別測得各自壓力值。其中下部壓力為:
 
    P下=P水+P氣
 
    依據理論:P=pgh
 
    式中,h為液體高度;p為液體密度,水密度是lxl03kg/m3(正常工作時,灌內水的溫度在40T左右,經查證,此時水的密度為0.992xl03kg/m3);g為重力加速度,為常量9.8N/Kg。
 
    P液=P下-P氣
    由于lm水柱為lOkpa,測得P
 
    液后得到L米(液位)。
 
    儀表測量量程的確定:根據工藝要求,N2沖壓為60 ̄70kPa。在變送器測量過程中,其數值在量程的1/3 ̄2/3之間,比較精確。此外,罐體高度為6m,漫灌時水壓為60kPa。從而選取壓力變送器的量程范圍為150kPa,即髙爐兩臺壓力變送器量程確定為:上部壓力量程為0 ̄150kPa,下部零點負遷移后量程為:-10 ̄140kPa;對應液位量程:0 ̄6m。
 
    液位計使用示例如圖2所示。
 
    3.2修改計算機程序
    軟件畫面增加1點壓力顯示,即罐下部壓力,滿足崗位需要,液位用原顯示畫面。
 
    PLC軟件修改功能模塊,做減法運算后,輸出端給控制開出信號端,實現測量控制;設定補水控制點(定值)均不改變。
 

 
 
    4  測量方式改進后的效果
    結合現場工藝需求和現場儀表維護使用經驗,經高爐本和自動化維護兩家單位共同商議,確定實施此改進測量方案。從確保滿足高爐冷卻壁、熱風閥等工藝重要設備的冷卻需要出發,以穩定設備長周期運行為基礎,進而達到穩定生產的目的。
 
    (1)改進后的膨脹管液位測量系統解決了因選型不當造成的設備不適用問題,杜絕了因季節天氣等外界因素而造成的凍堵隱患,大大提升了系統設備的運行穩定性,保證了測量數據的準確可靠。
 
    (2)從維護作業角度考慮,實現了維護簡單,盡可能減少儀表故障的發生,縮短故障處理時間,降低維護量,使用運行效果良好。


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