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東莞市常平聚友機電設備維修部
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黃江伺服維修服務

參   考   價: 300

訂  貨  量: ≥1 臺

具體成交價以合同協議為準

產品型號黃江鎮

品       牌其他品牌

廠商性質經銷商

所  在  地東莞市

更新時間:2024-11-11 15:55:14瀏覽次數:271次

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三菱伺服維修報警

AL.11:開關電源異常。電容漏液,濾波電容無容量

AL.12:儲器異常1RAM異常  

AL.13:時鐘異常,印刷電路板異常

AL.15:存儲器異常2EEP-ROM異常

伺服放大器內部故障。

檢查方法:拔下的有接頭再接通電源,檢查是否出現報警(AL.12,13,15中的任何一個)

處理方法:更換伺服放大器。


無顯示:

  1. 電源輸出無電壓。

  2. 電源電壓正常,CPU過熱。

  3. 顯示正常,接上編碼器后無顯示。副電源異常。

AL.E9:主回路電壓低。電壓檢測光耦A7800異常

AL.10:欠壓電源,電壓過低

  1. 電源電壓太低。

  2. 控制電源瞬間停電在60ms以上。

  3. 由于電源容量過小,導致啟動時電源電壓下降。

  4. 直流母線電壓下降到200V后恢復供電。(主電路電源切斷5秒以內再接通)

  5. 伺服放大器內部故障。

檢查方法:拔下的有接頭再接通電源,檢查是否出現報警(AL.10)。

處理方法:檢查電源系統。

AL.16:編碼器異常1,編碼器和伺服放大器之間通訊異常

  1. 接頭CN2沒有連接好。             處理方法:正確接線。

  2. 編碼器故障。              處里方法:修理或更換電纜。

  3. 編碼器電纜故障。(斷路或短路)               處理方法:更換伺服放大器。

AL.17:電路板異常,CPU零部件異常

AL.19:存儲器異常2ROM存儲器異常

伺服放大器內部部件故障。

檢查方法:拔下的有接頭再接通電源,檢查是否出現報警(AL.17,AL.19)。

處理方法:更換伺服放大器

AL.1A:電機配合異常,伺服放大器和伺服電機之間配合有誤

伺服放大器和伺服電機這間的配合有誤。

處理方法:使用正確的配合伺服放大器和伺服電機。

AL.20:編碼器異常2,編碼器和伺服放大器這間通訊異常

1.接通CN2沒有連接好。

2.編碼器電纜故障(斷路或短路)。

處理方法:更換電纜。

AL.24:電機輸出接地故障,伺服電機輸出(U,V,W相)接地故障

  1. 在主電路端子(TE1)上電源輸入和輸出接線有短路。

  2. 伺服電機動力線絕緣損壞。

處理方法:更換電纜。


AL.32:過流

伺服放大器的輸出電流超過了允許電流。

  1. 伺服放大器輸出側UV,W相存在短路。(正確接線。)

  2. 伺服放大器晶體管(IPM)故障。檢查方法:拆下輸出U,V,W相的接線,現接通電源,檢查是否發生報警(AL.32)。(伺服放大器。)

  3. 伺服放大器U,V,W的接地。(正確接線。)

  4. 由于外來噪聲的干擾,過流檢測電路出現錯誤。(使用濾波器。)

AL.33:過壓

    直流母線電壓的輸入在400V以上。

    主要原因:

  1. 內置的再生制動電阻或再生制動先件的接線斷路或接觸不良。(處理方法:1.更換電線。2.正確接線。)

  2. 再生制動晶體管故障。(處理方法:更換伺服放大器。)

  3. 內置再生制動電阻或再生制動選件的接線斷路。(處理方法:1.使用內置再生制動電阻時更換伺服放大器。2.使用再生制動選件時更換再生制動選件。)

  4. 置再生制動電阻或再生制動選件容量不足。(處理方法:使用再生制動選件或更換容量大的再生制動選件。)

  5. 電源電壓太高。(處理方法:檢查電源。)

AL.35:指令脈沖頻率異常

    輸入的指令脈沖的脈沖頻率太高

    主要原因:

  1. 指令脈沖頻率太高。(改變指令脈沖頻率使其達到合適的值。)

  2. 指令脈沖中混入了噪聲。(實施抗干擾處理。)

  3. 指令裝置故障。(更換指令裝置。)

AL.37:參數異常

    參數設定值異常

  1. 由于伺服放大器的故障使參數設定值發生改變。(更換伺服放大器。)

  2. 沒有連接參數0選擇的再生制動選件。(請正確設定參數No.0)

AL.45:主電路過熱

    主電路器件異常過熱

    主要原因:

  1. 伺服放大器異常。(更換伺服放大器。)

  2. 過載狀態下反復通過“切斷--接通電源"來斷續運行。(檢查運行方法。)

  3. 伺服放大器冷卻風扇停止運行。(修理伺服放大器的冷卻風扇。)

AL.46:電機過熱

    伺服電機溫度上升熱保護動作

  1. 伺服電機環境溫度超過40℃。(使伺服電機工作環境溫度在0-40℃之間。)

  2. 伺服電機過載。(1減小負載。2.檢查運行模式。3更換功率更大的伺服電機。

  3. 編碼器中的熱保護器件故障。(更換伺服電機。)

AL.50:過載1

    超過了伺服放大器的過載能力:300%: 2.5s以上,200%:100s以上

  1. 伺服放大器用于負載大于其連續輸出能力的場合。(1.減小負載。2.檢查運行模式。3.更換功率更大的伺服電機。

  2. 伺服系統不穩定,發生振動。(1.進行同次加減速來完成自動增益調整。2.修改自動增益調整設定的響應速度。3.停止自動增益調整,改用手動方式進行增益調整。)

  3. 機械故障。(1.檢查運行模式。2.安裝限位開關。)

  4. 伺服電機接線錯誤:伺服放大器的輸出U.V.W和伺服電機的輸入U.V.W相位沒有接對。(正確接線。)

  5. 編碼器故障。檢查方法:使伺服放大器停止輸出,緩慢旋轉伺服電機的軸,這時反饋脈沖累積的數值和轉動的角度成比例關系。如果此數值有突變或在中途向反向變化,則可判斷編碼器有故障。(更換伺服電機。)

AL.51:過負荷2

由于機械故障導致伺服放大器連續數秒以大電流輸出。伺服電機的鎖定時間在1秒以上。

  1. 機械故障。(1.檢查運行模式。2.安裝限位開關。)

  2. 伺服電機接線錯誤:伺服放大器的輸出U.V.W和伺服電機的輸入U.V.W相位沒有接對。(正確接線。)

  3. 伺服系統不穩定,發生振動。(1.進行幾次加減速來完成自動增益調整。2.修改自動增益調整設定的響應速度。3.停止自動增益調整,改用手動方式進行增益調整。)

  4. 編碼器故障。檢查方法:使伺服放大器停止輸出,緩慢旋轉伺服電機的軸,這時反饋脈沖累積的數值和轉動的角度成比例關系。如果此數值有突變或在中途向反向變化,則可判斷編碼器有故障。(更換伺服電機。)

AL.52:誤差過大

偏差計數器中的滯留脈沖超出了編碼器分辨率能力*10(脈沖)。

  1. 加減速時間常數大小。(增大加減速時間常數。)

  2. 轉矩限制值大小。(增大轉矩限制值。)

  3. 由于電源電壓下降,致使轉矩不足,伺服電機不能啟動。(1.檢查電源的容量。2更換功率更大伺服電機。)

  4. 位置環增益1(參數No.6)過小。(將設定值調整到伺服系統能正確運行的范圍。)

  5. 由于外力,伺服電機的軸發生旋轉。(1.達到轉矩限制的場合,增大轉矩限制值。2減小負載。3.選擇輸出更大的伺服電機。)

  6. 機械故障。(1檢查運行模式。2.安裝限位開關。)

  7. 編碼器故障。(更換伺服電機。)

  8. 伺服電機接線錯誤:伺服放大器的輸出U.V.W和伺服電機的輸入U.V.W相位沒有接對。(正確接線。)

  9. AL.25:位置丟失

    一.位置數據丟失

  10. 編碼器中的電容電壓過低。

  11. 處理方法:報警發生時,等待23分鐘之后斷開電源,再接通電源。重新進行原點復歸。

  12. 電池電壓過低。

  13. 電池電纜或電池故障。

  14. 處理方法:更換電池后,再次進行原點復歸。

    二.位置系統中,*接通電源時

  15. 位置編碼器中的電容未充電。

  16. 處理方法:報警發生的狀態下,等待23分鐘之后,斷開電源,再接通電源。重新進行原點復歸。

    AL.30:再生制動異常

    制動電流超過內置再生制動電阻或再生制動選件的允許值

  17. 參數N0.0設定錯誤。(請正確設定)

  18. 未連接內置的再生制動電阻或再生制動選件。(請正確接線)

  19. 高頻度或連續再生制動運行使再生電流超過了內置再生制動電阻或再生制動選件的允許值。

  20. 1.降低制動頻度。2.更換容量大的再生制動電阻或再生制動選件。3.減小負載。)

  21. 電源電壓異常:MR-J2S- A260V以上。MR-J2S- AI135V以上。(檢查電源。)

  22. 再生制動晶體管異常

  23. 再生制動晶體管故障。

  24. 檢查方法:1.再生選件過熱。2內置再生制動電阻或再生制動選擇拆下后,報警仍然發生。

    (更換伺服放大器。)

    冷卻風扇停止運行(MR-J2S-200A.350A

  25. 由于冷卻風扇停止運行,從面導致異常過熱。(1.更換伺服放大器或冷卻風扇。2.降低周圍的溫度)

  26. AL.31:超速

    速度超出了瞬時允許速度

  27. 輸入指令脈沖頻率過高。(正確設定指令脈沖頻率。)

  28. 加減速時間過小導致超調過大。(增大加減速時間常數。)

  29. 伺服系統不穩定導致超調。(1.重新設定增益。2.不能重新設定增益的場合:1負載轉動慣量比設定的小些。2重新檢查加減速時常數的設定。)

  30. 電子齒輪比太大(參數No.3.4)。(請正確地設定。)

  31. 編碼器出現故障。(更換伺服電機。)


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