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鶴壁市創新儀器儀表有限公司
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全自動定硫儀-快速智能測硫儀

參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號DLY-900型

品       牌其他品牌

廠商性質生產商

所  在  地鶴壁市

更新時間:2025-05-22 07:47:16瀏覽次數:695次

聯系我時,請告知來自 化工儀器網
產地類別 國產 產品種類 庫倫法
價格區間 1萬-3萬 應用領域 食品/農產品,石油,地礦,能源,建材/家具
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DLY-900型 微機自動定硫儀 全自動多樣測硫儀適用于電力、煤炭、冶金、石化、環保、水泥、造紙、地勘、科研院校等行業部門煤炭化驗、焦炭化驗、石油化驗中的全硫含量測定。其主要的特點是人工稱樣放樣后的操作 儀器可以自動連續地批量進行,更可以隨時動態地增加試樣,很大的提高測試效率。

 

微機自動定硫儀 性能特點:

1、進口芯片,采用USB接口技術,傳輸速度快,不容易出錯,方便簡潔;

2、采用USB設計電路,計算機內不用插卡,不受計算機型號的影響,任意配置;

3、采用連續自動送樣機構,一次可放置1~24個樣,自動完成送樣、保存、打印結果;全過程無需人工干預,大大減少人工的勞動強度和降低對人的熱輻射,真正實現無人值守;

4、采用PID溫控技術,硬件超溫保護,控溫準確,升溫快;

5、關鍵部件采用進口原裝部件,提高儀器可靠性;

6、采用極為方便的干燥劑更換、電解液不回流、攪拌免調節設計,更易于測試和日常維護;

7、軟件系統采用Windows標準的MDI界面,輕松操作,簡便易用;

8、采用數據采集電路和多極校正,測試精密度和準確度優于GB/T214-2007標準要求。

9、測試速度快:自動判斷是否燃燒完,速度快,結果準確。

10、結果準確可靠:采用硬件積分與軟件校正配合的工作方式,測量結果準確可靠

11、儀器運行穩定可靠:可24小時不關機連續試驗,而不影響儀器性能

 

微機自動定硫儀 技術參數: 

測硫分辨率: 0.001%

測硫范圍: 0.1% ~ 50%

測試時間: 3 ~ 6min/ 個 ( 依試樣種類和重量而定 )

測試溫度: 1150 ℃

控溫精度: ±5 ℃

儀器接口:USB接口

樣品數量: 1 ~ 24 個 ( 可連續不斷的添加樣品 ) 重復性、準確度:優于國標要求

試樣重量:40-60mg

電    源: 220VAC±22VAC 、 50Hz±1Hz

相對溫度: RH ≤ 80%         功    率:< 3.5KW

全自動定硫儀-快速智能測硫儀

測硫儀故障分析故障分析:測試結果偏低是由什么故障引起的?

測硫儀在所有煤質分析儀器中,故障率高,一般故障現象為結果偏低或不準確。根據以往維修記錄,總結了影響測硫儀測定結果偏低和不穩定的原因,大致有攪拌速度,氣密性,廢樣不正確,異徑管破裂。

 1、攪拌速度 
①攪拌太慢會在電解過程結束時出現拖尾現象,則電解生成的碘得不到迅速擴散會使測硫儀的終點控制失靈,無法得到準確的全硫值,影響測試結果準確性。 
②攪拌太快有可能造成攪拌子與攪拌電機上的吸力盤失步,一旦失步將會造成過電解現象。

 2、氣密性 
①氣體流量太小,會產生兩個惡果,一方面會使燃燒不*,導致測硫儀測定結果偏低;另一方面不易帶走煤燃燒生成的二氧化硫而被吸收液吸收,使終點不易確定,常導致結果偏高。 ②氣體流量太大,可能使硫氧化物氣體通過吸收液的速度太快,而來不及吸收即被帶走,使結果偏低。 

3、廢樣的影響 
①當使用高硫煤中和時應當取等同于正常實驗時的煤樣重量。在返回時電解指示燈應滅,若在燈亮時返回,應將此樣再次送入爐內進行燃燒分解,這樣可避免硫含量的殘留導致其正式樣品的結果偏高。 
②當使用低硫煤樣中和時要注意可能需要做幾個中和樣(廢樣),才能使電解達到較佳狀態。 

4、異徑管 
①異徑管斷裂,造成測硫儀的密封性下降,導致測量結果偏低且不穩定。 
②常見未清理異徑管,造成異徑管尖堵塞或者異物較多,也影響測硫儀的測定結果。 以上4條是影響測硫儀結果不穩定的主要原因,初次之外還有電解池的極片污染,開機,測硫儀控制器出現系統故障等原因。

煤樣制備操作注意事項:

(1)煤樣制備質量好壞影響硫分測定結果,煤樣制備的目的是將采集的煤樣,經過破碎,混合和縮分等程序制備成有代表性分析用的煤樣。煤樣應按標準規定的制樣系統及時制備成分析煤樣,如果不按規程操作,如沒有按比例縮分,并使之達到空氣干燥狀態,沒有磁鐵將煤樣中鐵屑吸去,沒有粉碎成小于0.2mm煤樣,都不會獲得準確的測量結果,因此煤樣制備質量好壞是要因。
(2)測硫儀的廢樣、標樣選擇不當,每次儀器開機檢測前應先做一個廢樣,然后做標樣,標樣合格后,再做檢測樣。若所有標樣含硫量高而被測試樣含硫量低,由于校正系數的不符,會使測定結果產生誤差。因此,測硫儀的廢樣、標樣的選擇不當是要因。
(3)試驗煤樣粒度大小不均勻,代表性不夠強;由于煤的粒度及灰分等都很不均勻,所以當樣品粒度大小不均勻時,會造成測定結果的精密度差。所以在制取分析樣品時,須充分研磨過篩,以提高其均勻性。稱取樣品要適量,且均勻攤平。取樣無代表性,造成結果偏離或測定值不穩定,因此煤樣粒度大小不均勻,代表性不夠強是要因。
(4)測硫實驗過程規范性強,如果不按國標及規程操作,必然影響數據的準確性,并對儀器造成損壞,因此,沒有嚴格按國標進行測硫是要因。
(5)在試驗過程中,電解池的熔板有灰或有黑色沉積物時,會造成氣路堵塞,使測得結果偏低;電解池的指示電極也因長期暴露在空氣中易受污染,因此電解池沒有及時清理干凈也是要因。
(6)電解池在分析工作中常用碘化鉀溴化鉀冰醋酸蒸餾水配置,保存在陰涼避光的地方。多次測定樣品后,電解液中有硫酸生成,也會使測定結果偏低。因此,電解液沒有定期更換是要因。
(7)測硫儀實驗室環境差,實驗室要單*個房間溫度控制好。

 

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