ROSS電磁閥運行中容易產生的故障及處理辦法
ROSS電磁閥和閥門2部分,是過程控制系統中的個重要環節。過程控制系統由控制對象、測量變送裝置、調節器和調節閥組成。調節閥的作用是接收調節器送來的控制信號,調節管道中介質的流量,從而實現過程自動化。如果說測量變送裝置是眼睛,調節器(或其他控制裝置)是大腦,那么調節閥就是過程自動化的手腳。調節閥的直接影響到控制系統的可靠運行及調節。
調節閥按其所用能源可分為氣動、液動和電動等3類。它們有各自的優缺點和使用場合。電動調節閥由于具有不需要增加氣源液泵、不用敷設管路、調試方便、結構簡單等特點,在船舶動力裝置中應用廣泛,但運行中也存在些問題。本文將對船用電動調節閥運行中的問題進行探討,供們參考。
ROSS電磁閥短時電動后即停止,比較常見的情況是:調節閥僅能在定開度范圍內電動運行,在接近全開或全關位置時,電動執行機構不能繼續動作,要么只能反方向動作,要么連反方向也不能動作。但是,通過手輪操作恢復原電動開度,調節閥仍能在定開度范圍內電動運行。
ROSS電磁閥輸出軸與閥門閥桿對中性差、閥門閥桿彎曲、閥桿密封填料過緊等情況,電動執行機構輸出設定zui大力矩,仍不足以克服上述阻力,電動調節閥即出現卡閥現象。
管道中存在雜質。當管道中較大雜質滯留在閥門中,閥門運行不暢,也會導致電動調節閥卡閥。
開、關閥力矩設置不合適。如果調節閥的開、關閥力矩設定值較低,在管道中流體阻力較大時,會發生卡閥故障。
提高零部件加工、ROSS電磁閥裝配和船廠安裝。調節閥閥桿的密封填料既要保證其密封,又不宜過緊。
清除滯留在ROSS電磁閥閥門中的雜質。要從系統的角度,保證管路中的清潔。
根據不同管路系統和每臺調節閥的特點,設置電動執行機構的開、關閥力矩值。電動執行機構的開、關閥力矩值可以在額定值的40%額定值之間任意選擇,且按1%遞增。
ROSS電磁閥閥門不動作
現象
ROSS電磁閥無論是電動操作,還是手輪操作,電動執行機構液晶屏和控制臺上的調節閥開度指示均能相應改變,但是閥門的機械指示不改變,調節閥控制對象的參數不變化。即電動執行機構在空轉運行,閥門沒有動作。
原因分析
驅動軸套上的軸承部件脫落,導致驅動軸套上的鍵位槽與電動執行機構空心輸出軸上的鍵相脫離,致使電動執行機構無法通過驅動軸套帶動閥桿動作。
處理建議
驅動軸套的結構設計上有擋圈,其四周有止脫螺孔,內有止脫螺釘防止軸承部件脫落。由于船舶管路系統的振動等原因,止脫螺釘發生松動后,造成軸承部件脫落。處理方法是,將驅動軸套拆下,將止脫螺釘緊固。
振蕩
現象
將電動調節閥投入自動控制時,電動執行機構不能穩定在定開度,總是在某開度附近來回動作。
原因分析
靈敏度設置不合理。不能為了提高控制精度,將電動調節閥的靈敏度設置的在10以下。
處理建議
通過設定器,將 ROSS電磁閥運行中容易產生的故障及處理辦法
ROSS電磁閥和閥門2部分,是過程控制系統中的個重要環節。過程控制系統由控制對象、測量變送裝置、調節器和調節閥組成。調節閥的作用是接收調節器送來的控制信號,調節管道中介質的流量,從而實現過程自動化。如果說測量變送裝置是眼睛,調節器(或其他控制裝置)是大腦,那么調節閥就是過程自動化的手腳。調節閥的直接影響到控制系統的可靠運行及調節。
調節閥按其所用能源可分為氣動、液動和電動等3類。它們有各自的優缺點和使用場合。電動調節閥由于具有不需要增加氣源液泵、不用敷設管路、調試方便、結構簡單等特點,在動力裝置中應用廣泛,但運行中也存在些問題。本文將對船用電動調節閥運行中的問題進行探討,供們參考。
ROSS電磁閥短時電動后即停止,比較常見的情況是:調節閥僅能在定開度范圍內電動運行,在接近全開或全關位置時,電動執行機構不能繼續動作,要么只能反方向動作,要么連反方向也不能動作。但是,通過手輪操作恢復原電動開度,調節閥仍能在定開度范圍內電動運行。
ROSS電磁閥輸出軸與閥門閥桿對中性差、閥門閥桿彎曲、閥桿密封填料過緊等情況,電動執行機構輸出設定zui大力矩,仍不足以克服上述阻力,電動調節閥即出現卡閥現象。
管道中存在雜質。當管道中較大雜質滯留在閥門中,閥門運行不暢,也會導致電動調節閥卡閥。
開、關閥力矩設置不合適。如果調節閥的開、關閥力矩設定值較低,在管道中流體阻力較大時,會發生卡閥故障。
提高零部件加工、ROSS電磁閥裝配和船廠安裝。調節閥閥桿的密封填料既要保證其密封,又不宜過緊。
清除滯留在閥門中的雜質。要從系統的角度,保證管路中的清潔。
根據不同管路系統和每臺調節閥的特點,設置電動執行機構的開、關閥力矩值。電動執行機構的開、關閥力矩值可以在額定值的40%額定值之間任意選擇,且按1%遞增。
電動執行機構空轉,閥門不動作
現象
ROSS電磁閥無論是電動操作,還是手輪操作,電動執行機構液晶屏和控制臺上的調節閥開度指示均能相應改變,但是閥門的機械指示不改變,調節閥控制對象的參數不變化。即電動執行機構在空轉運行,閥門沒有動作。
原因分析
驅動軸套上的軸承部件脫落,導致驅動軸套上的鍵位槽與電動執行機構空心輸出軸上的鍵相脫離,致使電動執行機構無法通過驅動軸套帶動閥桿動作。
處理建議
驅動軸套的結構設計上有擋圈,其四周有止脫螺孔,內有止脫螺釘防止軸承部件脫落。由于船舶管路系統的振動等原因,止脫螺釘發生松動后,造成軸承部件脫落。處理方法是,將驅動軸套拆下,將止脫螺釘緊固。
振蕩
現象
將ROSS電磁閥投入自動控制時,電動執行機構不能穩定在定開度,總是在某開度附近來回動作。
原因分析
靈敏度設置不合理。不能為了提高控制精度,將電動調節閥的靈敏度設置的在10以下。
處理建議
通過設定器,將電動調節閥的靈敏度設置在10~12之間。這樣既能保證控制精度,又不會使調節閥產生振蕩現象。的靈敏度設置在10~12之間。這樣既能保證控制精度,又不會使調節閥產生振蕩現象。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。